热装高铁水比的试验结果与分析
更新时间:2025-09-06 关注:101
根据现场生产需要,分别采用了4种冶炼模式进行试验:①GMBH自耗式碳氧枪进行全废钢冶炼;②GMBH自耗式碳氧枪冶炼40%铁水比冶炼;③GMBH自耗式碳氧枪70%铁水比冶炼;④超音速水冷氧枪进行70%铁水比冶炼。4种冶炼模式对电弧炉的冶炼周期、吨钢电耗和吨钢氧耗的影响见图1。
在全废钢冶炼时冶炼成本在4种工艺里是**高的;热装铁水比在40%时,使用GMBH自耗式碳氧枪,冶炼周期与冶炼氧耗均较佳,但是电耗较高;第3种工艺,热装铁水比在70%时,使用GMBH自耗式碳氧枪,其缺点是消耗大量吹氧管和供氧效率低,必然导致冶炼周期加长,吨钢氧气消耗量增大;在第4种工艺,热装铁水比在70%时,使用超音速水冷氧枪,并配加其他辅助复合用氧,由于超音速水冷氧枪的特性和操作的改善,提高了有效供氧强度和供氧效率,使得冶炼周期和吨钢电耗、氧耗下降。
直流电弧炉热装高铁水冶炼,吹氧时自然形成的泡沫渣(氧化中、后期),足以包覆弧光,吹炼初期随着低碱度炉渣的放出,应多批量加渣料,使炉渣碱度缓慢上升,既能持续保证炉渣的流动性,又能提高冶炼效率,缩短冶炼时间。至于氧化前期,如果需要送电,可调整渣量和炉渣碱度提高炉渣的发泡能力。实践中发现,发泡良好的炉渣,如暂停供氧,泡沫渣消失后,再重新供氧,6~10S后炉渣重新发泡。
另外,热装高铁水比冶炼存在的炉壁、炉盖的喷溅钢渣问题,经观察分析认为炉壁、炉盖是否溅钢主要取决于炉渣的流动性和泡沫渣。吹炼初期,铁水中的[Si]优先氧化,渣中SiO2浓度迅速上升,同时[Fe]部分氧化,渣中FeO浓度亦迅速上升,此时熔渣碱度很低,流动性良好,另一方面,C-O反应生成的CO气泡迅速逸出渣面,故形不成泡沫渣。吹炼继续进行,炉门排渣,加料造新渣,此时吹氧,熔渣发泡良好。影响炉壁粘钢的另一因素是渣量。冶炼后期渣量小时,尽管炉渣发泡好,流动性也好,但仍有溅钢现象,故应保持合适的渣量,一般不低于钢水质量的2%。
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